氣浮機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家
溶氣氣浮機(jī)是一種在污水中使用的固液分離氣浮設(shè)備,在使用的過(guò)程中主要是在水凈化、生活污水、工業(yè)廢水處理中能有效地去除污水中的SS、CODcr等雜質(zhì),氣浮機(jī)在平時(shí)使用的過(guò)程中需要注意日常的保養(yǎng)。下面為大家簡(jiǎn)單介紹一下日常維護(hù)方法:
1、進(jìn)入溶氣氣浮機(jī)的污水需要加藥,否則效果不理想。
2、釋放器發(fā)生堵塞時(shí),可以開(kāi)抽真空閥,使釋放器舌片打開(kāi),用清水使其自行清洗。
3、氣浮池應(yīng)視沉淀物多少,定期進(jìn)行清洗。
4、溶氣罐上壓力表讀數(shù)不得超過(guò)0.6MPa。
5、定期檢查溶氣氣浮機(jī)的溶氣罐上安全閥是否工作可靠。
6、清水泵、空壓機(jī)、刮沫機(jī)要定期加油潤(rùn)滑,一般空壓機(jī)二個(gè)月加一次油,半年換一次油。
通過(guò)以上小編對(duì)溶氣氣浮機(jī)日常維護(hù)的介紹,相信您有了一定的了解,希望能幫到您,對(duì)溶氣氣浮機(jī)定期進(jìn)行合理的維護(hù),可以延長(zhǎng)溶氣氣浮機(jī)的使用壽命,提高工作效率。
北極星環(huán)保網(wǎng)訊:為提高全廠(chǎng)水資源利用率,河北某電廠(chǎng)對(duì)處理后的電廠(chǎng)工業(yè)廢水水質(zhì)與脫硫工藝用水水質(zhì)要求進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)二者較為接近;該廠(chǎng)處理后的工業(yè)廢水量?jī)H占脫硫工藝用水總量的7%,認(rèn)為可將其用作脫硫工藝水。為進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)、制定合理的工業(yè)廢水利用方案,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究。
試驗(yàn)結(jié)果表明,處理后的電廠(chǎng)工業(yè)廢水用作脫硫工藝水后,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行正常;脫硫效率大于或等于95%;脫硫漿液密度維持在1130kg/m3左右;脫硫副產(chǎn)品石膏的含水率基本保持在10%左右,CaCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于3%,CaSO4˙2H2O純度大于90%,符合市場(chǎng)對(duì)石膏品質(zhì)的要求。據(jù)此,河北某電廠(chǎng)處理后的工業(yè)廢水可回用于該廠(chǎng)脫硫系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:燃煤電站;工業(yè)廢水;廢水回用;煙氣脫硫;工藝水
河北某電廠(chǎng)煙氣脫硫采用石灰石-石膏濕法工藝,額定功率工況下,脫硫系統(tǒng)大工藝用水量為140m3/h,水耗量較大。該電廠(chǎng)脫硫系統(tǒng)工藝用水采用的是海水淡化經(jīng)脫鹽后得到的淡水,制水成本昂貴。電廠(chǎng)工業(yè)廢水產(chǎn)生量約10m3/h,少部分經(jīng)處理后輸送至煤場(chǎng)噴淋系統(tǒng),其余直接外排,不僅造成全廠(chǎng)水利用率低,而且增加全廠(chǎng)排污量。
為了進(jìn)一步降低用水成本,減少?gòu)U水外排量,提高全廠(chǎng)廢水回收利用率,該電廠(chǎng)計(jì)劃將處理后工業(yè)廢水回用于脫硫系統(tǒng)。為此,需對(duì)處理后工業(yè)廢水回用的可行性以及脫硫工藝水水質(zhì)變化對(duì)脫硫系統(tǒng)可能帶來(lái)的影響進(jìn)行研究。通過(guò)試驗(yàn)分析,制定了合理的工業(yè)廢水利用方案,下文對(duì)此過(guò)程予以詳述。
1電廠(chǎng)工業(yè)廢水及脫硫工藝用水水質(zhì)
電廠(chǎng)工業(yè)廢水(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)廢水)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力10m3/h。根據(jù)工業(yè)廢水的排放周期,將其分為經(jīng)常性廢水和非經(jīng)常性廢水。經(jīng)常性廢水主要包括水處理除鹽設(shè)備再生排水、過(guò)濾器沖洗排水、反滲透排水、凝結(jié)水精處理裝置再生排水等;非經(jīng)常性廢水主要包括空氣預(yù)熱器清洗廢水、除塵器沖洗水、鍋爐化學(xué)清洗廢水、主廠(chǎng)房地面沖洗水等。
對(duì)于經(jīng)常性的廢水,處理方式為:經(jīng)各自的收集系統(tǒng)收集至廢水集中處理站廢水貯存池內(nèi),用泵及壓縮空氣進(jìn)行攪拌、曝氣,混合均勻后用泵送至終中和池,調(diào)整pH值后流入清水池,工藝流程如圖1所示。非經(jīng)常性廢水處理系統(tǒng)工藝流程如圖2所示,調(diào)整pH值后的廢水先后經(jīng)過(guò)反應(yīng)槽、絮凝槽完成凝聚、絮凝反應(yīng),然后進(jìn)入斜板沉淀池完成絮凝體與水的分離。沉淀池上部的清水自流進(jìn)入終中和池進(jìn)行pH值調(diào)整,終出水流入清水池,與經(jīng)常性廢水匯總。
廢水處理工藝
圖1經(jīng)常性廢水處理工藝流程示意
廢水處理工藝
圖2非經(jīng)常性廢水處理工藝流程示意
根據(jù)該電廠(chǎng)化學(xué)分場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)行規(guī)程),工業(yè)廢水處理系統(tǒng)出水pH值為6~9,懸浮物小于70mg/L,COD小于或等于100mg/L。經(jīng)處理的工業(yè)廢水主要指標(biāo)(見(jiàn)表1)滿(mǎn)足運(yùn)行規(guī)程要求。
表1處理后的工業(yè)廢水及脫硫工藝用水水質(zhì)
廢水處理工藝
依據(jù)巴威公司脫硫工藝水水質(zhì)要求及文獻(xiàn)[1]研究結(jié)果,一般脫硫工藝用水水質(zhì)要求如表1所示。
通過(guò)對(duì)比分析,雖然處理后的工業(yè)廢水中COD、Cl-、溶解固形物略微超出脫硫工藝用水要求,但由于工業(yè)廢水量占脫硫工藝用水總量比例較小,和原脫硫工藝水混合后,水質(zhì)能夠滿(mǎn)足一般脫硫工藝水水質(zhì)要求。
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