燒結(jié)機(jī)頭電除塵器改造改進(jìn)措施
1)加強(qiáng)密封。將風(fēng)箱煙道、進(jìn)出口法蘭、膨脹節(jié)連接處、人孔門(mén)、陰陽(yáng)極振打穿軸處、電除塵器本體等的密封工作做好。如對(duì)膨脹節(jié)進(jìn)行換,對(duì)法蘭連接處采用膨脹膠進(jìn)行密封;對(duì)電場(chǎng)內(nèi)部開(kāi)焊處進(jìn)行補(bǔ)焊;將現(xiàn)有的單層檢查門(mén)改為雙層門(mén)。
前面提到360m2電除塵器機(jī)頭一期、二期工程分別采用了24個(gè)液壓插板閥和32個(gè)刀口式卸灰閥兩種不同的卸灰閥,由于液壓插板閥會(huì)加大漏風(fēng)量,且操作頻繁,加大了勞動(dòng)量,且卸灰效果并不理想,所以筆者建議將液壓插板閥全部換為刀口式卸灰閥,這樣可以很大程度上控制漏風(fēng)量。
2)為防止燒結(jié)終點(diǎn)提前造成煙氣溫度升高或開(kāi)車時(shí)煙溫過(guò)低造成水蒸氣冷凝結(jié)露,致使機(jī)頭除塵器燃燒或結(jié)塊,規(guī)定了煙氣溫度波動(dòng)范圍為80-170攝氏度。此規(guī)定實(shí)行后,通過(guò)主控人員的精心努力,煙氣溫度超出范圍的次數(shù)大幅減少。
3)使灰斗內(nèi)積灰保證在低料位。這樣既能保證灰斗內(nèi)積灰及時(shí)清除,防止托電場(chǎng),又能保證灰斗密封性,防止灰斗下部漏風(fēng)和二次揚(yáng)塵。
4)將灰斗的電加熱改為與蒸汽加熱兼用,減少灰斗加熱的故障,提高灰斗溫度,防止粉塵在灰斗內(nèi)結(jié)露、受潮而板結(jié),影響卸灰。
5)加裝聲波清灰器。聲波清灰是近年來(lái)使用的一種行的清灰技術(shù),它是將一定能量的強(qiáng)聲波饋入電除塵器電場(chǎng)空間,到達(dá)極板、極線后轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,與粉塵層形成高頻振蕩,抵消粉塵層中的聚積力,使已結(jié)塊的積灰疏松脫落,達(dá)到清灰的目的。聲波清灰技術(shù)與機(jī)械式振打清灰裝置聯(lián)合使用,可在一定程度上提高電除塵器的操作性能。加之機(jī)頭粉塵細(xì)而輕,成分復(fù)雜,具有效大的粘結(jié)性和腐蝕性,因此適宜選擇振打力度較強(qiáng)的側(cè)向底部撓臂錘振打?yàn)橹?,同時(shí)輔以聲波清灰,來(lái)解決粉塵粘結(jié)問(wèn)題。
目前煉鐵廠燒結(jié)機(jī)頭電除塵器機(jī)頭一期有兩個(gè)灰斗已加裝聲波清灰裝置進(jìn)行試用,效果比較理想,聲波清灰器有效作用大,清灰不留死角,補(bǔ)充了機(jī)械振打振打力不足,分布不均的缺陷,使電場(chǎng)內(nèi)部的極板和芒刺表面積灰情況有所改善,電場(chǎng)的二次電流有所提高。后續(xù)將逐漸在其他灰斗加裝聲波清灰裝置,改善除塵效果。振打制度也是電除塵清灰不可忽視的一個(gè)因素,要改善電除塵器的低壓控制,保證振打時(shí)序的合理化,并根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),適時(shí)調(diào)整微機(jī)程控程序。進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn),找出佳振打頻率。一般說(shuō),前電場(chǎng)振打強(qiáng)度小,振打周期要短,后電場(chǎng)則振打強(qiáng)度要大,振打周期要長(zhǎng),必要時(shí)要增加手動(dòng)振打,加大清灰力度,增加振打時(shí)間。
6)加大職工培訓(xùn)力度。隨著設(shè)備的新?lián)Q代,技術(shù)的日益成熟,擁有一支專業(yè)性強(qiáng),技術(shù)過(guò)硬,責(zé)任心高的職工隊(duì)伍就顯得尤為重要,好的設(shè)備也需要高素質(zhì)的職工來(lái)操作,才能使設(shè)備發(fā)揮出它好的水平。這就需要加大對(duì)職工的培訓(xùn)力度,制定嚴(yán)格的工作制度,科學(xué)的巡點(diǎn)檢模式,提高除塵設(shè)備作業(yè)率。