詳細(xì)介紹
上海10噸減水劑儲罐10立方塑料水箱
聚羧酸合成設(shè)備七大系統(tǒng):
1、反應(yīng)攪拌系統(tǒng)。
2、小料加投系統(tǒng)。
3、計量稱重系統(tǒng)。
4、電控安全系統(tǒng)。
5、PLC 可編程系統(tǒng)。
6、自動上料系統(tǒng)。
7、自動滴加系統(tǒng)。
聚羧酸常溫滴加設(shè)備10噸減水劑儲罐 外加劑PE貯罐滾塑PE儲罐使用性能超過傳統(tǒng)的玻璃鋼容器和塑料焊接容器,塑PE儲罐具有安裝方便,占地面積小,環(huán)狀加強(qiáng)筋提高剛性強(qiáng)度等特點,可適用于各種外部惡劣的安裝環(huán)境。
10噸(特級)塑料水箱規(guī)格:
型號:PT-10000L
容量:10000L
直徑:2210mm
垂高:2500mm
口徑:650mm
重量:300kg
壁厚:13.5mm
10噸減水劑儲罐外加劑儲罐
10噸減水劑儲罐 外加劑儲罐 尊霖滾塑儲罐常規(guī)產(chǎn)品一般用于存裝純水,酸堿性化工液體則需要適當(dāng)加厚。12mm厚的多用于裝水或濃度是30%以下的酸堿液體,13.5mm厚的10噸水箱可存裝溫度在60度以下的熱水,更多投料/更厚桶身,使用壽命從常規(guī)級別的15年提升至20年.
上海10噸減水劑儲罐10立方塑料水箱
聚羧酸合成設(shè)備八大優(yōu)勢:
1、操作簡單,合成時間僅需2小時;方便、高效。
2、無需加熱,節(jié)省生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染;節(jié)能、環(huán)保。
3、設(shè)備簡單緊湊,方便安裝,占地面積小;低成本*。
4、設(shè)備成本低,不到傳統(tǒng)合成設(shè)備的一成。
5、母料產(chǎn)品性能穩(wěn)定,適用環(huán)境廣泛,配方簡單。
6、電腦操作界面、簡單明了。
7、一鍵啟動、傻瓜式操作、節(jié)省人工。
8、工藝簡單、一機(jī)多用、可以生產(chǎn)減水劑、保塌劑、緩凝劑。
常溫工藝:取消傳統(tǒng)鍋爐,利用單體聚合反應(yīng)的自放熱效應(yīng),掌控工藝溫度,無需冷卻水降溫系統(tǒng)。
常規(guī)水源:采用*工藝,無需去離子水設(shè)施,普通水源即可合成出高品質(zhì)母體。
工藝*,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定:改進(jìn)工藝模塊,引入預(yù)處理系統(tǒng)、雙循環(huán)系統(tǒng)、在線檢測、各組分原料調(diào)控、計量等,縮短各反應(yīng)流程,促進(jìn)反應(yīng)充分與準(zhǔn)確,防止質(zhì)量波動,保證高性價比的產(chǎn)品質(zhì)量。
高、中、低、產(chǎn)品,滿足用戶應(yīng)用需求:既可在線升級換代,調(diào)控高減水、高保坍等產(chǎn)品性能,滿足多樣化需求,又可共享生產(chǎn)線制造平臺,進(jìn)行多元化產(chǎn)品延伸,生產(chǎn)如保坍劑、速凝劑、抗凍早強(qiáng)劑等。
定制化設(shè)計:產(chǎn)品適配實驗先行,根據(jù)客戶當(dāng)?shù)刭Y源和材料情況設(shè)計高匹配度工藝,優(yōu)化客戶混凝土配制技術(shù)與工作性能。
低成本設(shè)計:大單體在預(yù)處理過程的同時,主反應(yīng)器同步反應(yīng),使生產(chǎn)周期縮短為5小時。設(shè)備利用率高,能耗低;取消人工滴加,降低人為因素而產(chǎn)生的廢品率;低位投料,降低勞動強(qiáng)度,節(jié)約人力成本。
聚羧酸合成設(shè)備技術(shù)描述:
本項目按以下二個方向進(jìn)行
1、分析產(chǎn)品合成中的影響因素,找出關(guān)鍵影響因素,并對這些因素進(jìn)行優(yōu)化,從而選擇出*的工藝配比及工藝路線。
2、研究加料方式對產(chǎn)品性能的影響,確認(rèn)一次加料方式對產(chǎn)品性能無明顯影響。
在已確認(rèn)zui優(yōu)工藝路線的基礎(chǔ)上,改變原料的投料方式,研究了各種加料方式對產(chǎn)品的性能影響,終確定了一次投料的生產(chǎn)方式。
聚羧酸合成設(shè)備主要技術(shù)如下:
1、在75-80℃的常規(guī)合成路線下,按正交試驗法找出各原材料的關(guān)鍵因素,先對各原料比例進(jìn)行優(yōu)化。
2、調(diào)整引發(fā)劑的比例及用量,改變反應(yīng)溫度。找到一個合適的引發(fā)劑組合,使得反應(yīng)溫度能降低到20-40℃左右。
3、調(diào)整加料方式,研究一次性加料的可行性。
聚羧酸合成設(shè)備技術(shù)*性:
聚羧酸減水劑現(xiàn)有生產(chǎn)工藝為80℃合成溫度,合成時間為7小時,研究改進(jìn)后合成溫度降低至20℃-40℃,合成時間降低為2小時。改進(jìn)后大幅度節(jié)約能源消耗,節(jié)約人工成本,并可降低對環(huán)境的污染。
原生產(chǎn)工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的對比:
| 生產(chǎn)時間 | 日產(chǎn)量 | 人工 | 電耗 | 煤耗 |
原工藝 | 7小時 | 15T/日 | 3人/班 | 15.7KW/T | 50kg/T |
改進(jìn)后工藝 | 2小時 | 50T/日 | 3人/班 | 4.4KW/T | 14.5kg/T |
比較 | 減小5小時 | 增加233% | 不變 | 減少72% | 減少71% |
可見:在不增加人工數(shù),不增加設(shè)備的情況下,生產(chǎn)效率顯著提高,由原日產(chǎn)17噸,提高至日產(chǎn)50噸,同時電耗僅為原工藝的28%,煤耗為原工藝的29%。對能源的消耗降低極其顯著。而產(chǎn)品的性能在原工藝基礎(chǔ)上有所提高!!!
快速交付使用:整條生產(chǎn)線流水性質(zhì)模塊化,在廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化制作,設(shè)備到達(dá)合作伙伴現(xiàn)場后,一周內(nèi)可以安裝、調(diào)試完成,安裝周期短可以快速出成品。進(jìn)行專業(yè)安裝與生產(chǎn)調(diào)試。
歡迎各界人士蒞臨指導(dǎo),洽談合作。