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遼寧中鑫自動化儀表有限公司
閱讀:328發(fā)布時間:2017-7-10
1、電除塵器存在問題概述
自2011年11月份開始生產(chǎn)至2012年3月份.極板極線沒有明顯積灰現(xiàn)象,電場電流電壓比較穩(wěn)定,電流電壓如表二所示。但從2012年4月份開始,隨著燒結(jié)產(chǎn)量的提高,燒結(jié)機基本滿負荷運行,電除塵器入口濃度的增加,除塵器的電流、電壓呈逐漸下降的趨勢,電流、電壓如表三所示。低壓柜電壓、電流表擺動頻繁,電場閃爍明顯,煙囪時而超標排放,根據(jù)廠家自行檢測結(jié)果.煙囪排放濃度在200-300,遠大于設(shè)計值≤80mg/Nm3.2012年4月底停機檢查發(fā)現(xiàn),電除塵器*、第二電場極板上部有少部分積灰,但不明顯,第三電場極板、極線上部積灰嚴重,廠家組織人員用人工方式對電除塵器進行清灰,清灰后前一個月,電除塵器電壓電流基本恢復(fù)到如2012年3月份以前的數(shù)值,煙囪也能達標排放。到5月底電除塵器電壓電流又恢復(fù)到人工清灰時的值,煙囪無法達標排放停機檢查后發(fā)現(xiàn)三個電場上半部極板有不同程度的積灰,特別是第三電場約8m以上極板積灰厚度在8mm以上,且離頂部位置越高,積灰呈越厚趨勢。
2、存在的問題原因分析
針對電除塵器出現(xiàn)第三電場電壓電流小,除塵效果不好煙囪超標排放,主要有如下六點原因造成
(1)燒結(jié)工藝變化大,工況不穩(wěn)定,煙氣溫度波動幅度比較大。
(2)煙塵的比電阻值變化幅度比較大
(3)煙氣的含水量比較大,平均值達到11.05%。
(4)煙塵細而輕飄呈絮狀,其中含Na、K的氧化物和氯化物較多,收塵難度比較大,容易排至空中。
(5)燒結(jié)機頭電除塵器收回的粉塵重新返回到燒結(jié)配料,細而輕的粉塵再次回到電除塵器,不利于電,除塵器收塵。
(6)陽極側(cè)部振打的特點是單點局部振打,振打力從作用點傳遞到極板附有灰塵的表面上時,沿途衰減較大,其有效傳遞距離短,清灰范圍受到限制。
隨著極板積灰加厚,振打加速度明顯衰減和損耗,振打力很難傳遞到整個極板。由于第三電場粉塵細而粘,粉塵之間附著力強,加速了極板積灰。電場電壓電流明顯降低,帶電灰塵電荷不易釋放而造成反電暈現(xiàn)象,針對此情況本項目組經(jīng)過多方考慮及對比各種方案,zui終選用低頻聲波清灰發(fā)生器作為電除塵器第三電場的一個提效實驗方案。
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