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當(dāng)前位置:北京北大先鋒科技股份有限公司>>技術(shù)文章>>變壓吸附制氧工藝在玻璃窯爐全氧燃燒的應(yīng)用
摘要:
近年來,在我國節(jié)能環(huán)保的國策引導(dǎo)下,全氧燃燒技術(shù)在我國得到快速發(fā)展,尤其是在玻璃纖維池窯的應(yīng)用,因其節(jié)能效果達40%以上,所以玻纖行業(yè)全氧燃燒技術(shù)發(fā)展較為迅速。本文介紹了富氧燃燒技術(shù)原理和優(yōu)點,以及該技術(shù)對玻璃生產(chǎn)工藝的影響。
關(guān)鍵詞 :富氧燃燒 玻璃窯爐 VPSA制氧 節(jié)能 環(huán)保
一、引言
玻璃窯爐全氧燃燒用氧量較大,我國是玻璃的主要生產(chǎn)和消費大國,隨著國家對于環(huán)保要求的提高,市場競爭的加劇,為玻璃行業(yè)帶來了更大的節(jié)能減排壓力和市場挑戰(zhàn)。全氧燃燒能有效降低玻璃行業(yè)氮氧化物排放量,降低生產(chǎn)成本,從這兩方面來說,全氧燃燒是目前玻璃企業(yè)普遍采用的提高市場競爭力、促進節(jié)能減排的有效解決方案。
富氧燃燒技術(shù)是氧體積含量高于21%的燃燒技術(shù),該技術(shù)的特點是燃燒速度快,溫度高,天然氣使用量降低,廢氣排放少,NOx排放量進一步減少,降低了廢氣對環(huán)境的污染。目前采用了富氧燃燒技術(shù)的玻璃生產(chǎn)廠家,玻璃的質(zhì)量和產(chǎn)量均有明顯的改善和提升,實現(xiàn)了減排和節(jié)約能源。經(jīng)過驗證表明,富氧燃燒技術(shù)將為玻璃生產(chǎn)帶來顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,具有廣闊的市場前景。
二、富氧燃燒原理
氧含量高,燃料燃燒得更充分,燃料在富氧狀態(tài)下會更加活躍,富氧分子和燃料分子結(jié)合更加*,從而能釋放更多的熱量,所以氧供給的多少就決定了燃燒是否充分,以及燃燒溫度的高低。傳統(tǒng)方式的燃燒采用空氣鼓風(fēng)助燃,空氣中有大量的N2,氮氣不助燃,也影響了氧氣分子和燃料分子的接觸,影響了燃燒效率。不僅如此,在燃燒過程中,還有大量的熱量被不參與燃燒的氮氣和廢氣帶走,造成熱量損失,能源浪費。采用富氧燃燒可以解決以上問題。
全氧燃燒使用純度為93%的氧氣助燃,燃燒產(chǎn)物種類大大減少。
2、富氧燃燒技術(shù)對玻璃窯爐影響
(1)提高火焰溫度
(2)加快燃燒速度
燃料在富氧中燃燒速度加快。例如,天然氣在氧氣中的燃燒速度比在空氣中的速度提高10倍。燃燒速度提高有助于燃料在窯爐內(nèi)迅速*燃燒。
(3)降低燃料的燃點溫度
燃點溫度受到反應(yīng)速率和熱損耗的影響,。富氧燃燒相比于空氣助燃,可以起到降低燃料點燃溫度的作用,提前點燃,則燃料在窯爐內(nèi)的燃燒時間相對延長,燃料釋放熱量的時間增加,火焰單位體積的熱量釋放也隨之增加。
(4)減少燃燒后的排氣量
富氧燃燒鼓入的空氣量減少,因此燃燒后帶走的熱量也減少。通常燃燒只與占空氣1/5的氧氣燃燒,其余4/5的氮氣不但不燃燒,還要帶走大量的熱量,從煙氣中排出。根據(jù)相關(guān)研究,隨著富氧增加,排出的廢氣逐漸減少,例如27%的富氧與普通空氣21%氧含量比較,在空氣過剩系數(shù)m=1時,排氣體積減少20%,煙氣量減少,熱損失減少,也更加節(jié)能。
(6)降低空氣過剩系數(shù)
富氧燃燒能有效的降低空氣過剩系數(shù),使排煙熱損失大幅降低,從而提高窯爐熱效率。據(jù)相關(guān)研究表明,當(dāng)a=1.1時,燃料增加4%,當(dāng)a=1.4時,燃料增加16%,在高溫窯爐內(nèi)中加熱溫度越高,a越大,熱損失就越嚴(yán)重。如果窯爐內(nèi)燃燒*,降低了空氣過剩系數(shù)。據(jù)相關(guān)資料介紹,日本節(jié)能措施中,也著重降低空氣過剩系數(shù),將空氣過剩系數(shù)從1.7降到1.2,達到節(jié)能13%的效果。
三、制取高純度氧氣的方法
當(dāng)今工業(yè)化制氧技術(shù)主要有兩種,其一是深冷空氣分離制氧,同時可以獲得液氮等氣體產(chǎn)品,適用于同一地區(qū)有多座窯爐或其他用戶的大規(guī)模制氧。另一種是變壓吸附制氧(PSA、VPSA),投資小、自動化程度高、啟停方便以及能耗低,適用于需求量在50~20000Nm3/h的用戶。
表1:制氧方法對比
序號 | VPSA變壓吸附 | 深冷低溫法 | 膜分離法 |
原理 | 利用吸附劑對于氧、氮的吸附量不同進行分離 | 利用低溫沸點不同,進行精餾分離 | 利用膜對氣體的選擇進行分離 |
裝置規(guī)模 | 中、大型裝置 | 大型裝置 | 小型、超小型 |
純度 | ≤95% | 99% | 25-40% |
電耗 | ≤0.32kwh/m3 | ~0.5 kwh/m3 | -- |
調(diào)節(jié)性 | 簡單 | 難 | 難 |
制造難易 | 簡單,可自動化 | 難 | 較難 |
投資預(yù)算 | 低 | 高 | 低 |
針對富氧玻璃窯爐的用氧特點,從表中可以看出,VPSA技術(shù)非常適合應(yīng)用于玻璃窯爐的富氧助燃。
(1)開停機時間短
VPSA制氧裝置,在15min內(nèi),可以開始制氧并達到裝置的設(shè)計產(chǎn)量和純度,可以滿足正常使用,如果窯爐不需要氧氣,可以在短時間內(nèi)停機,降低電耗。
(2)可實現(xiàn)自動化
根據(jù)目前VPSA的制氧裝置的發(fā)展,已經(jīng)取得了比較大進度,對于控制方面可以實現(xiàn)無人值守,將設(shè)備開啟之后,穩(wěn)定運行,人員就可撤離,根據(jù)需要進行巡檢即可。
(3)工藝操作簡單
VPSA制氧裝置設(shè)備簡單,大型動力設(shè)備只有鼓風(fēng)機和真空泵,空氣進入吸附塔,分子篩吸附氮氣,富氧產(chǎn)出,再將氮氣抽出即可,??梢詫崿F(xiàn)一鍵啟動,裝置根據(jù)程序進行自動調(diào)節(jié),順利開車后基本不需要操作。
(4)設(shè)備投資低
從玻璃窯爐普遍的用氧需求來看,VPSA制氧裝置的投資費用相比于其他制氧方式投資更低,。
(5)能耗低
根據(jù)上表所示,VPSA的電耗小于0.32KWh/Nm3,深冷制氧法的電耗約為0. 5KWh/Nm3,假設(shè)一套2000 Nm3/h的制氧設(shè)備,全年運行時間以11個月計算,節(jié)省電費285萬元,經(jīng)濟效益明顯。
3.2應(yīng)用案例分析
山東某玻璃玻纖廠為熔煉窯爐助燃配套建設(shè)了2350 Nm3/h、純度93%的VPSA制氧裝置,該套裝置由北京北大先鋒科技有限公司設(shè)計建設(shè),目前設(shè)備已穩(wěn)定運行3年多,設(shè)備參數(shù)如下:
3.2.1 產(chǎn)量規(guī)模:2350Nm3/h,純度93%。
配套機組:鼓風(fēng)機、真空泵、吸附器、切換閥、儀控、電控、儀表空氣等。
3.2.2 動力設(shè)備配置表
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 羅茨鼓風(fēng)機 | 1 | 臺 |
|
2 | 鼓風(fēng)機異步電機 | 1 | 臺 |
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3 | 羅茨真空泵 | 1 | 臺 |
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4 | 真空泵異步電機 | 1 | 臺 |
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5 | 儀表氣空壓機 | 1 | 臺 |
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6 | 氧氣活塞壓縮機 | 2 | 套 | 1用1備 |
7 | 冷卻水循環(huán)水泵 | 2 | 臺 | 1用1備 |
3.2.3 實際產(chǎn)量與能耗
指標(biāo) | 氧氣壓力(kPa) | 產(chǎn)量(Nm3/h) | 純度(%) | 能耗(kWh) | 全站綜合單耗(kWh /Nm3·O2) |
參數(shù) | 160 | 2396 | 93.12% | 874.80 | 0.392 |
備注:
1、氧氣壓力為供給用戶的壓力。
2、產(chǎn)量為72小時平均流量。
3、純度為72小時平均純度。
4、能耗為72小時平均高壓電耗與72小時平均低壓電耗之和。
5、高壓設(shè)備主要含羅茨風(fēng)機和羅茨真空泵,低壓設(shè)備主要包含氧氣壓縮機、儀表空氣壓縮機、廠房通風(fēng)、冷卻水循環(huán)水泵、空調(diào)和照明等。
6、單耗為每立方米純氧消耗的電能。
3.2.4 項目使用效果
(1)提高效率
富氧燃燒后,從火焰進入玻璃或熔化的料層中的熱能顯著增加。燃燒效率的提高可以反映在下列情形中:在保持相同的燃料消耗的前提下,提高產(chǎn)量;或是在產(chǎn)量相同的情況下,節(jié)省能源。在蓄熱式的熔窯中,相同效率的燃燒系統(tǒng)正常可以節(jié)省20%的燃料。這對于玻璃纖維的熔窯采用全氧燃燒后期效率的提高是非常顯著的。
本項目中每日的產(chǎn)量提高了20%,原料成本減少了3%,成品率提高4%。
(2) NOX散發(fā)
熱力型NOx是使用空氣助燃過程中,燃燒用空氣中部分的氮在高溫狀態(tài)下和氧發(fā)生化合反應(yīng)生成,而產(chǎn)生的氮氧化物,排放到大氣后導(dǎo)致酸雨的形成,這是工業(yè)生產(chǎn)過程中所面臨的嚴(yán)峻的環(huán)保問題。富氧燃燒過程中的氮氣含量極少,幾乎可以忽略不計,所以大大減少了NOX的排放,具有很好的環(huán)保效益。在本項目中NOX的排放量降低了70%左右。
(3) 煙氣量
富氧燃燒中,因氮氣的減少,煙氣量降低了80%左右,節(jié)省了對煙氣處理的投資。
(5)項目效益
該項目建成投產(chǎn)后,對于提高窯爐的玻璃熔化質(zhì)量、節(jié)約能源、改善環(huán)境等具有十分顯著的效果,可使企業(yè)能耗降低12.5%-22%,廢氣排放量減少60%以上, NOx排放量減少70%、煙塵降低80%以上。助力該公司建設(shè)高品質(zhì)玻璃纖維產(chǎn)品的先進生產(chǎn)基地,進一步鞏固和提升企業(yè)的綜合競爭力。
四、總結(jié)
實踐證明,富氧玻璃窯爐采用富氧燃燒技術(shù)可以減少綜合投資,提高窯爐的可操作性及穩(wěn)定性,在熔化面積不變的情況下,有效提高熔化率和生產(chǎn)能力,同時降低能耗,減少污染物排放,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
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